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海上作业争分夺秒

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-01-15  浏览次数:794
  “再这样下去没时间了!我们耗不起!”三航局承建的平潭大练海上风电项目打桩现场里,项目部总工张祖涛显得忧心忡忡。海上作业分秒必争,最短的窗口期仅有两三天,可目前为止,光套锤这一工序就花了两个小时还没有完成,眼瞅着窗口期时间一点点过去,这可急坏了项目部的成员们。


平潭大练海上风电项目部运用新工艺进行钢管桩(单桩基础)施工
  平潭海峡风浪之“险”与百慕大、好望角齐名,海底地质复杂、水文条件恶劣,是世界三大风口海域之一,平潭当地更是有着“狂风之处风沙起,一夜沙埋十八村”的说法。平潭大练海上风电项目被业界誉为全中国建设难度最大的海上风电项目,项目包括60台单桩基础及风机安装。
  “振动锤摆动幅度太大了!”项目副经理余雪宝的目光紧紧盯着30多米高空上不断晃动的振动锤,眉头拧成了“川”字,“这样下去不仅施工效率低,还存在安全隐患。要提高套锤效率,首先要解决这个问题。”


现场,施工团队严格控制沉桩速率,不断观察单桩刻度状态
 
  余雪宝发现套锤动作在涌浪的影响下左右摆动的幅度竟达到了3米,而振动锤夹具捕捉辅助桩管壁的精度要求是厘米级。这精度要求极高、容错率极低的套锤作业使施工难度陡增。
  提高套锤效率迫在眉睫。为了能更安全高效地完成套锤这一工序,项目部集思广益,专门成立了QC小组,针对套锤问题多次召开研讨会议。
  原本,项目部是采用缆风绳对振动锤进行定位,通过在不同方向设置缆风绳,用人力控制减小振动锤在高空的摆动幅度。但这种作业方式受自然条件影响极大,在30多米的高空中人力控制效果不佳。从安全角度考虑,施工时间越长,振动锤与辅助桩碰撞的次数就越多,危险系数逐步上升。
  如果说,晃动的振动锤就像一颗篮球,那么高空套锤就像是要将这颗球投进不断移动的篮框,怎么样才能精准入篮呢?
  “振动锤夹具开口小,如果对振动锤加以改造,弥补瞄准难度大这个问题,情况是否会有所改善?”有人提出设想。“有道理,何不试一试?!”那段时间里,项目团队每天加班加点的对着图纸研究,将振动锤尺寸和辅助桩直径、壁厚进行来回比对,寻找破题之法。
  “张工,这么晚了还不回去休息吗?”晚上10点多,技术员小刘走进办公室发现张祖涛仍伏案冥思苦想。“还差一点就好了”,张祖涛抬起头,突然被头顶因风吹而摇晃的吊灯晃了神。他灵光一闪,“要扶住摇晃的吊灯,可以用两个棍子将它左右夹住进行稳定。那么振动锤要对准晃动的辅助桩是不是也可以用两个辅助支架进行稳定呢?”
  说干就干,几个日日夜夜,项目团队不断对这个设想进行推算,推翻了无数设计图纸后,终于敲定了最终的可行方案。
  新方案的精髓在于给套锤安装一个“导向装置”,将两块导向钢板的前端伸入辅助桩中,让桩和锤的相对位置稳定。位置对准后,振动锤便会自动滑入管壁内,避免了振动锤与桩壁碰撞的概率。
  在施工现场进行实际操作后,“导向装置”的施工效果出乎意料的好。这样一来,既为现场的指挥吊装人员降低了操作难度,还减少了设备的损耗,增加了安全系数。
  “太了不起了,你们这个新工艺效率太高了!”中广核项目监理在参观新工艺第一次实施落地的沉桩现场中不禁赞叹道,“原来需要2个小时的单桩套锤,现在仅用10分钟就成功‘吻合’,三航局真不愧是老牌施工企业的领头军。”


风机叶轮直径130米,叶片长度63.4米,单叶片重达18吨,项目部圆满完成风机叶片安装
  小小的改造带了巨大的成效,把施工时间“小时”变“分钟”。项目部“导向装置”这项专利技术,让海上施工如虎添翼。
  (来源: 中交三航)
 
 
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